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作者:佚名 来源:金融之星
依靠科技创新,灵宝金源矿业有限责任公司发展循环经济实现突破。
中国黄金网12月12日报道,07年,灵宝金源矿业有限责任公司完成了千吨选厂后续工程建设,从而实现了废水零排放、尾渣浓密过滤干式堆放和废水循环利用。截至目前,公司年节约用水100万立方米,节约药剂45吨,多回收黄金18.75公斤(600两)。
自07年以来,灵宝金源公司千吨选厂依靠科技创新,技改挖潜,综合回收金、钼、铅等多种金属,实现了由单纯依靠资源消耗向依靠科技进步、管理创新转变,最大限度地提高了经济效益。07年1月至9月,公司入磨矿量285,461吨,生产金属钼330吨,选钼回收率80.70%,产金约60公斤(1,898两),提前3个月完成年度产钼任务。
千吨选厂是灵宝金源公司自行设计选冶联合工艺,于2005年12月改扩建而成的。该选厂是为了配合公司“以金为主,综合开发利用”的发展战略,针对小秦岭北矿带多金属伴生资源而建设的。选厂建成后,年可精选加工矿石38万吨,生产黄金185公斤、白银238公斤、钼精粉856吨、铅精粉4,290吨、铜矿精粉2,100吨。千吨选厂的顺利投产,使灵宝金源公司实现了由单一选金向以金为主、多元素综合回收的跨越式发展。
千吨选厂在取得良好效益的同时,着眼未来,提出了以技术创新为重点、以提高经济效益为核心的发展思路,以细化技术管理为基础,鼓励员工进行技术攻关。
据悉,07年,选厂对原药剂进行改造,自行配制诺克斯药,沿着“先抑制后活化再捕收”的思路,改变工艺导向,先后解决了混选溢槽、脱药跑浑、选钼回收率低、钼精矿产出率低等难题,选钼回收率由07年年初的70%,提高到9月份的80%。针对浮选精矿残留药剂多导致炭浸供氧难、浸出率低的难题,选厂经过多次试验,采用联合调浆工艺,调整活性炭密度,使金总回收率由年初的46.76%,提高到9月份的52.46%。
在此基础上,选厂成立了工艺攻关小组,确定了钼精选尾矿选铅和尾矿回水二次回收金两个项目,大力实施技改攻关。仅用了20天的时间,选厂就完成了技术研究、工艺论证、设备安装等工作。经生产调试,钼精尾矿选铅项目的产成品铅精矿品位达到了35%,预计年可生产金属铅200吨,新增利润160万元。尾矿回水二次回收金项目,利用堆浸厂闲置设备进行工艺改造后,贯通了生产流程,再次回收了尾矿水中的金,预计年可回收黄金约9公斤(300两),增效150万元。两项技改项目投入近万元,年可新增效益310万元,均达到预期效果。